“這個平煤裝置就是好,火車一經(jīng)過這里,原本起伏不平的煤立刻像桌面一樣平整,我們只需把散落的煤收集一下就可以了,大大降低了我們的勞動強度。”2020年11月9日,在陜煤化集團陜北礦業(yè)中能煤田公司原煤裝車站平煤裝置前,鐵路發(fā)運快裝人員興奮地說道,“就這么一臺自主研發(fā)的小創(chuàng)新就可以節(jié)約成品購置費用50多萬元,省下的都是真金白銀啊。”原來,這是該公司機修廠班組近期完成的一項小創(chuàng)新。
中能煤田公司市場銷售部是礦井煤炭對外銷售和市場開發(fā)的主責部門,建井初期由于資金等問題,原煤裝車卸車系統(tǒng)一直不完備,沒有形成機械化裝車系統(tǒng)。而火車的高速運行必然要求裝車的高質(zhì)量,其裝載不平衡將造成偏載,存在安全隱患。一直以來,在鐵路原煤裝運過程中,需要扒煤人員邊裝車,邊使用扒梳扒平煤炭,不僅勞動強度大,而且極易出現(xiàn)安全事故。如果購買一套原煤裝車平煤裝置,大概需要60多萬元,該公司決定組織機修廠機加班的鉗工和鉚工一起將此立項,攻關(guān)解決此難題。
由機修工出身的班長梅斌牽頭,組織機加班的鉗工及鉚工骨干成員成立了攻關(guān)突擊隊。他們一起查找有關(guān)資料,對標分析思路,決定采用截割加工和焊接的方法,制作一款平煤裝置,由龍門架、起重電機、平煤舢板及配重等部件構(gòu)成。他們拿著鋼卷尺和測量繩,對車廂的長、寬、高進行細致測量,并從廢料庫及其他車間找來槽鋼、電機、角鐵等材料,根據(jù)測量的數(shù)據(jù)進行切割和焊接。鉗工艾小虎在切割方面是出了名的“一刀準”,經(jīng)他切割的材料準確無誤,不出廢料,節(jié)省了時間。
經(jīng)過15天的奮戰(zhàn),第一款平煤裝置出現(xiàn)在他們面前,他們興沖沖地去試驗,結(jié)果,配重太輕,裝置落地有些漂浮,車廂底板上的煤無法清掃干凈。對此,獲得過技工焊接賽大獎的梅斌,親自上陣,為裝置焊接加料。經(jīng)過調(diào)整,平煤裝置終獲成功。
“用上了這個裝置,再也不用我們費力地扒煤了,不光節(jié)約了人工,還節(jié)省時間,點贊點贊!”火車裝卸工劉強自豪地說。(王惠武)